有经验的朋友看看这是怎么引起的
这是我们的除氧器加热蒸汽管道,原来除氧器加热蒸汽由#2机组带,后将其倒由#1机组带,刚倒完2分钟就出现了这种情况,后来降负荷抢修,差点造成停机。各位高手从图上给看一下这是由什么原因造成的,我怀疑是水冲击。发生在直管段,如果管材有问题的话应该是在弯管段。 进来的朋友,都说说,帮忙分析一下 从楼主的叙述看,应该是倒汽源时暖管不够,造成水击所致。 机组运行的时间也不短了,管道冲刷的薄了!材质
材质或运行时间长冲刷而致 我不赞成冲刷一说,这是在直管段,冲刷该是在弯头处先开始才对。我们机组刚运行不到三年,不会出现疲劳现象,且现场查看没有冲薄的迹象。:zUb;]pe y我现在搞不明白到底是管材问题还是人为误操作造成的。UD2KR4kK
管材问题的因素:购买管材时不能进行100%探伤检查,只能抽检。
人为因素:首先得找出造成局部那么高压力的因素,管道里面有存水没有疏干净,即开隔离门通流,饱和水容器容积瞬间增大,再通过一股过热蒸汽,导致饱和水局部迅速膨胀,产生局部高压。
我没见过高压爆破和材质损伤的裂痕是什么样,在此请教了。
不知我分析的是否正确,请高人指教。 水冲击该发生在直管段?有啥道理? 从裂口看,管壁已经很薄,应该是冲蚀形成的。直管段发生冲蚀往往发生在调节门后的。 暴管有两种形式-Zpuz6yE+L dk
1.瞬时超压6J$FrG'M\*j
2.缓慢超压;r6h(ef-] F2R
良种暴管的破坏口形式不同1o2j)e:mh(h
瞬间超压是破口程开放式喇叭口状边缘比较明亮有金属颜色CQk7^-G~
缓慢超压时破口不开放比较小开口没有金属光泽
我看图片上的开口较小且不开放O6v9z3P6DH+c]8E
我推测是由于长期缓慢超压超温所至
加之疏水不当为充分暖管所以就裂开了
冲击的可能性较小多放生在弯管段
我发几张图侃侃
发点图片说明一下 i2o X&KGF2I R-E着两张都是由于长期超压超温行成的-Veb-I.z*i
大家注意都是纵向的我还没见过横向的 压力可能过高,材质问题的可能较大, 材质问题,冲刷减薄不是这样的,冲刷减薄不会这么的规则.先局部有小孔出现,后来才扩大的. 发生暴管附近的平面布置草图。
如果真要是管材有问题的话,那为什么运行了那么长时间都没有问题,单单在进行倒供操作时出现问题?
我想的原因应该是正常运行时管道里面存水,不流动,可以说压力是憋在里面,压力大概在0.8MPa左右,饱和水温度在170度左右。
在进行操作后,水开始流动,管道容积变大,此时又进入一股0.8MPa,285度的过饱和蒸汽,加速了饱和水的汽化,管壁瞬间受到高温高压介质的冲击,包括蒸汽的机械力冲击和热冲击,双重作用,而管壁材质由于制造原因,在此处有瑕疵,所以造成了暴管。
长时间冲刷应该是不存在的,从图上可以看出,如果是长时间冲刷绝对不会先发生此直管段,而应该在弯头处。而在暴管处存有水应该是可能的。DjeCi
不知是否还有不同意见,欢迎探讨。 做为运行管理人员来讲,设备所有的问题都运行人员有直接或间接的关系。
从图片上看管壁相对较薄,或者是该管不是无缝钢管
再根据平面图来看,会有三种情况发生:一、由于“操作此门”、机本体逆止门后的疏水门不严密或未全关,运行中可能出现倒汽,使整个管有一定的温度,蒸汽从上向下流动,温度可能达到0.8MPa,285度,此时逆止门处于关闭状态。
二、当开启“操作此门”时,使机本体逆止门前也存有相对低温的蒸汽向上移动,爆管处的温度开始下降,进行冷却。但此冷却过程会根据暖管的速度而改变(即开启“操作此门”的时间)。.f|q+~'Cj^
三、操作此门过快,会使逆止门前的高温蒸汽快速的通过爆管处。
如此先热后冷再热的过程,能不造成管道爆开?
仅供参考。 有点道理,感谢阿SU支持 哦!!!!!!!!!!!!!!!!!学习! 应该是热脆变,暖管没搞好造成的. 水冲击这种可能应该不大,都没看到蚀点啊. 压力过高这种情况有可能吗??材质有问题说不定. 应该是水冲击造成.非常典型的水冲击.