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[其它] 疏水管离奇爆裂现象解决,36楼上图!!

本主题由 草原牧歌 于 2008-10-2 19:34 关闭
最近某厂新机发生高压内缸疏水管爆裂停机事故(东方30万机),还好没伤人。停下来发现该管子属于长期过热爆破,表面氧化严重;可机组刚运行三个月啊!怎么会“长期过热”?首先怀疑材质使用不对,因为发生过类似事件,是小机主汽疏水管错用碳钢管后运行三年爆破。但金相检查材质正确,系12铬1钼钒钢。遂又怀疑该管制造质量不良,强度差,属残次品;但对同一根管道的其他部分进行性能实验后又推翻了该论点。为了及时抢修启机,决定更换新管,材质壁厚都是设计值机组启动后,更加离奇的事件发生了,机组仅仅运行了10个小时就发生了相同的爆破!!位置、方向与第一次完全相同!!实在是匪夷所思! 我们分析得出一个可能的因素,该位置是高压缸疏水,只是机组启动时才会使用,正常运行后疏水阀关闭。由于阀门内漏造成该管道长期有流量。应该是影响因素。虽然有道理,但即使是新蒸汽长期经过此处也不应该过热,因为经专业人员提供的数据,长期过热至少需要570摄氏度! 而且第二次属于明显的短期超温,达到774摄氏度以上才可能出现这样的现象!!和第一次爆管不一样了~ 疑问1:即使主汽参数也不会过热的12铬1钼钒,在疏水处怎会长期接触570以上高温??那个位置能到500就不错了。 疑问2:即便能够到570,那为什么第二次会达到774以上??而不是和以前一样的三个月爆管?(使用的管子完全一样) [ 本帖最后由 我的名字七个字 于 2008-5-12 09:46 编辑 ]

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壁厚3.5,符合图纸要求。计算值是2点多... 处理方法是使用t22管子,并将壁厚改为10mm的。同时增加一个手动门,启机后关闭。经查,手动门关严后,该位置在满负荷时也只有不到200度!! 奇怪,按说就是这个漏流的因素了,可是为什么会出现570,甚至是后来的774度以上的高温呢? [ 本帖最后由 我的名字七个字 于 2008-1-18 22:04 编辑 ]

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我没水平去理解,只来学习一下。

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我没有经过这样的事,不过我想,是不是你的管道壁厚弄错了,一般疏水管(300MW机组)三抽及以下的才使用4-5MM厚的管,我们厂(300MW)1、2抽都是使用6-8mm的合金管,你再和厂家设计人员联系一下看吧。

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感谢楼上,但是,问题是壁厚和爆管没有直接关系。因为金相分析显示不是强度不够导致的,而是温度到了AC1以上。

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我们曾经发生过因为使用管材不对而爆管的事情,但是对于楼主说的这种现象实在是没有遇到过,但是,我认为应该从安装的角度来考虑一下,从管道 的安装工艺来考虑,比如管道的膨胀问题等,有没有强行对口的问题等!期待高手回复!

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感谢楼上参与讨论,材质错误爆管我们也遇到过,是运行3年才爆的。关于你说的应力问题,我觉得是不可能的。因为首先安装过程我们都在,而且主要的是结论已经有了;明显是温度的问题。过热才爆,现在是温度从何而来的问题。而且说离奇主要是第一次是长期过热超570,相同工况第二次就成短期过热774以上了.......

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你们下的结论不正确。 主汽温度才多少啊,怎么可能出现700度以上的高温呢? 我同意壁厚说,但我还要提出焊接工艺说,高温管道合金材质焊接,有严格的焊接工艺,要先预热、然后焊接,焊后还要保温,使其缓慢冷却,必要时焊接过程中还要振打,第二次焊接你们还要检查母材没有有隐形裂纹,必要时打磨母材 如果你们是抢修,我想这些工作你们都不会去做,没有进行热处理,造成焊口质量差,发生爆破。 [ 本帖最后由 丹江客 于 2008-1-21 15:34 编辑 ]
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同意8楼观点,不可能是运行时超温造成的,运行时不可能达到700度,只有焊接时才可能达到这个温度,可能是焊接时热处理不当,金相组织被破坏,致使材料性能下降,造成运行时疏水管爆裂(如果设计厚度、材料使用均无问题)。
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我感觉8楼说的有理,在焊接的工艺及热处理方面查一下,这些会导致焊口处的金相的破坏,再就是如果有应力时,会发生开裂,774度的高温不太合理,

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