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汽轮机的检修探讨

大修方案要根据你们机组在运行时分析的缺陷记录而定。如果机组漏气损失大,是要揭缸的,检查转子和静止部件的通流间隙,可能要检查隔板气封,轴封等的间隙,还要检查调接级是否结垢,检查转子上的气封齿等,检查各轴承的情况,检查发电机等

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我厂N300-160.7/537/537汽轮机转子的轴向定位,同样以k值为基准的。高压转子的k值为高压静叶到第一级动叶之间的距离,其值是11.2mm,低压转子是低压调速侧的第一级静叶到第一级动叶的距离,其值是29.03mm.

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我公司有一台杭州汽轮机厂产的CN6-25/10型号的抽凝机组,在安装好的第三年出现了阻汽片脱落,造成了复速级叶片磨损,因为工期的原因我们只是将其修整并没有更换叶片。机组一直运行了5年后,出现了推力轴承温度较高,并且不时出现乌金磨损现象,当时也没往这方面注意,并对推力轴承进行了几次改造,效果稍好一些推力轴承寿命有所延长,但当进汽参数变化幅度稍大一些,推力轴承迅速烧损。后经分析判断,认为复速级叶片磨损影响较大,更新叶片后机组运行正常,推力轴承温度也正常。

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我04年搞过一台C12青汽机组,原始开机时振动就不正常,出现过两次振动突然增大到轴振220UM,然后又突然降低。当时找不出具体原因,又不忍心揭盖检查耽误开车时间,维持在100UM左右运行了一段时间。后来通过中试所做动平衡试验,加配重块,把振动降下来运行了三年。期间,还发生过停机后,电动盘车盘不动的现象,手动盘车,开车时强行冲转。07年大修时,揭盖发现,高压调节级和低压调节级叶片分别断裂两只,断裂叶片刮削后紧贴在隔板体圆周上。低压调节级叶片则不见了踪影,可能掉进供热管道,当蒸汽供出去了。这是我们以前不重视机组振动的恶果。

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版主辛苦了

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感谢、通过学习、让我了解了很多有关振东方面的知识

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引用:
原帖由 xiaopan61998688 于 2006-10-27 11:32 发表 " `7 {" ], t! u7 V" U
我厂是东汽厂N300-16。7/537/537-4型机组,现在低压后轴承振动,在负荷180MW-200MW时,只要一出现较大负荷变化就会出现瓦振、轴振陡然增大现象?我们现在估计是低压缸产生了变形,因而调整真空、循环水量、轴封系统、 ...
$ H( D' Z1 w8 z# v# B+ P
此型机组我安装过,安装你说的这种情况,应该仔细核查安装记录,看低发对轮找中是否有问题,问题应该在对轮中心上;低压缸变形的可能没有,这种机型4#瓦低压缸与箱体共用1台板,且底部有调整垫片,所以低压缸即使变形,也不可能引起后箱轴承振动!

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我厂使用的是武汽生产的N25-35-1型号的汽轮机,其中有一台大修后,发现振动超标,经查,是发电机转子与定子的动静间隙不均,经调整后,振动大大减小,但还有一点点超,由于时间原因,没有再调整,但机组运行半年后,振动却越来越小了,不知道是什么原因,希望有经验的老师给以指点,因为这台机组又要大修了。急等

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我想问一下汽轮机检修主轴通流该怎么调

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换新瓦后应该重新找中心!轴瓦出现异常不应该收紧其紧力,紧力太大的话振动时可能会造成烧瓦。

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