
我在去年曾在斑竹所说的这个自备电厂实习,正好2#机运行不久,但垂直振动在7.8丝左右.南汽厂专家来现场找过原因,最后定了个刚度不足的结论.今年3#机安装加强了轴承座刚度.3#轴承振动又出现这种情况,恐怕不能仅仅以刚度不足来敷衍了吧!
南汽专家解决的办法是直接在3#轴承座上加支撑,把振动从19丝降到7.8,从电力规范来说也是不和格的.但竟然运行快一年了,确实可笑!
3#机的详细情况我不是很清楚,而发电机在加励磁前后的振动变化这么大,从表面看好象与电磁力和转子热弯曲等因素有关.但斑竹注意没有?加励磁后的振动是否和励磁大小成线性关系?如果是,则可判断为电气方面的原因.如果不是,就不能单纯判断发电机方面的故障.
南汽厂在设计上为了增加轴瓦的稳定性,加大轴的偏心率.要求在安装刮瓦时接触面为左45度右20度,(从机头向后看)不知发电机轴瓦安装时是不是也这样刮的?如果不是,则由于偏位角的不同发生扭振.如果是,则整条轴系的中心与 承力中心不一致,会发生3#轴承的油膜振荡。刚度不足很好判断,振动前后轴振变化不大而座振变化大就可认定为刚度不足。刚度不足会提高轴承座对振动的灵敏度,3000转时振动合格,加励磁后就是增加了力矩,这个力矩和前面两条中的任意一条相加,就可让励磁前后的振动差别如此之大。所以;我认为检查发电机前后轴承的偏心率是否和汽轮机前后轴承的一样。如果一样,就改变它的承力中心并在3#轴瓦下瓦加20丝的垫或在下瓦开一油槽,增大比压,彻底消除油膜振荡的因素。如果不一样,只能先改变轴系承力中心再测量。